一、三一混泥土输送泵车一般在什么价位?
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二、三一56米泵车c8说明书?
三一56米泵车设备参数说明书
工作参数
泵送高度(米)
40-50米
最大泵送高度(m)
50
整车重量(kg)
40600
整车外形参数
全长(mm)
13850
全宽(mm)
2500
全高(mm)
4000
三、三一泵车故障与维修?
01堵管
一台SY5360型45m泵车正、反泵升速及打水和泵送砂浆时均正常,但泵送混凝土时却出现堵管的现象。观察发现泵送混凝土时总是堵在第三节臂架管处,故怀疑泵管内有异物堵塞。
(1)拆开第三节泵管查看,管内并无异物,重新装好,试机故障依旧。
(2)打正泵,观察主系统压力在10MPa左右,压力正常,同时检测系统憋压压力,最大值可以达到34MPa,因此车是只使用3个月的新车,故可以排除主泵液压系统故障。
(3)停机、卸压拆开变径管,检查S管内无异物,同时检查活塞头,正常无磨损。
(4)拆开第三节臂架处弯管,打正泵,混凝土能泵送,怀疑后面泵管内有异物,拆检观察无异物。
(5)分析泵送系统,压力正常。输送缸内活塞正常且S管内无异物,判断故障应在泵管内。拆检所有泵管后在行走台处第一节水平管中发现横着卡住了搅拌车的一片搅拌叶片,用乙炔焰割断取出后,重新装好泵管,试机泵送一切正常。
故障原因为搅拌车内叶片脱落。
02不能泵送
一台SY5255型37m泵车在泵送完成,回搅拌站洗车时出现升速正常,正、反泵均不能泵送的故障。
升速正常说明PLC可以检测到分动箱的速度信号,继续检查泵送点控Q2.0、Q2.1,点亮正常说明电控信号正常,应重点检查液压控制系统。
(1)DT1/DT2电磁阀线圈是否短路、开路或电磁阀至PLC线路是否有故障。
(2)DT1电磁阀是否卡死,导致溢流阀溢流压力建立不起来,DT2电磁阀阀芯若中位卡死会导致正、反泵失控。
(3)主泵是否有故障。
检查发现:
(1)正、反泵观察压力表,压力为0,系统无压力。
(2)检测DT1电磁阀来电正常,后手动顶其阀芯,故障依旧。
(3)怀疑溢流阀阀芯卡死,拆开顶盖取出阀芯,阀芯上、下移动灵活正常;去掉弹簧,用5个硬币代替,装上阀芯盖板,试机故障依旧,说明溢流阀正常。
(4)继续检测,发现动臂架及活塞缩回所有功能均不正常,速度能自动调节,同时发现3个压力表均显示零。说明故障应该在主泵压力输出部分。
(5)分析泵送电磁阀来电正常,就可以说明行驶、泵送位置检测应该正常,但是重新检测:I2.5点亮,分动箱位置检测接近开关点亮,汽车行驶、泵送动作随驾驶室操作动作正常,说明行驶、泵送控制电路无故障。发动机升速正常,而系统无压力,位置检测又无故障,因此判定故障为分动箱内部拨叉出现问题。
(6)拆开分动箱,检查发现第三根主轴花键和齿轮损坏,更换后故障彻底排除。
03喇叭持续鸣响
一台SY5255型37?m泵车经常烧臂架喇叭控制片式继电器KA39/KA40,导致喇叭一直鸣响,严重影响施工操作。
分析原因可能是:片式继电器质量问题,喇叭接通时电流过大,控制电压过高。
(1)在按响喇叭同时,用万用电表测得电流值为13.5A,但没有超出片式继电器的瞬间最大电流值,但是如此大的强电流延续下去却超出了继电器本身的超负荷时间,导致频繁烧坏继电器。
(2)将片式继电器改为中间继电器,因中间继电器是电流通过线圈控制长开、常闭的切换,因此不会出现上面的故障。更改方式为将40/77、34/78线束接中间继电器的长开端,中间继电器的电源端接40/Q3.7。更换后长时间喇叭鸣响的故障排除。
04旁通阀抖动
一台SY5255型37m泵车,泵送时臂架多路阀阀体到臂架旁通阀的油管剧烈抖动,泵送混凝土到13车时臂架动作缓慢(此时收臂架要40min),旋转正常,继续泵送2车后,第2、3、4节臂架不能动作,用遥控向上升2节臂一直不能松开,同时动其他臂架,臂架才可以动作,且动作更慢。等到再泵送1车混凝土后整个臂架不能动作,停止泵送30min后又能泵送。故障反复出现。整车工作时臂架压力在10~33MPa之间变化,发动机怠速时臂架压力为2MPa。
臂架油管剧烈抖动,认为是油路有堵塞,应重点检查臂架油路滤芯、臂架连接软管、旁通阀、多路阀等。
检查发现:
(1)更换滤芯,拆洗旁通阀、多路阀、各连接胶管后,故障依旧。
(2)45~48m泵车选择哈威泵时有过此故障现象,但重新选定的是力士乐泵,应不存在此故障。
(3)以往两次清洗多路阀后能正常工作两天,故认定多路阀有故障,决定送到上海检修,检测时发现多路阀压力只能达到8MPa。更换控制块后,试验压力可以达到30MPa。装上多路阀试车,故障排除且油管不再抖动。
四、三一65米泵车?
65米泵车,采用了5节臂的设计。其中,第二节臂的长度最长,达到了14.47米。其最大混凝土泵送高度64.25米,水平最大泵送距离59.90米,向下最远泵送深度47.85米。
五、三一泵车泵送切换行驶步骤?
三一泵车泵送和行驶是两种不同的操作模式,普通的切换行驶模式并不需要太多的步骤,只需要按照以下步骤即可:
1. 首先停止泵送操作,让泵车停止出料。
2. 关闭液压系统,将泵送控制台上的所有开关归零,确保所有液压泵处于关闭状态。
3. 切换到行驶模式,在驾驶室操作台上按下行驶开关。
4. 启动引擎,将档位切换到适当的档位,慢慢加速。
5. 当需要再次进行泵送时,按照相应的泵送操作步骤重新启动液压系统,并连通泵送管路,即可进行泵送操作。
六、三一重工泵车怎样操作?
1,四全支 最简单的支车模式,将支腿伸展到位后,支腿下方要确保牢固。工作范围:全方位。
2,左或右半支 确定支车的方位,将半边支腿伸展到位。啰嗦一下:三一与中联半支模式稍有不同。中联车的半支需将另一面前腿支出一半。工作范围:单边120【以臂架收拢状态为起点】
3,四小支 将四支腿最少要各支一半!不能或尽量少动一臂。工作范围+-270注意:严格遵守几种支腿要求,确保支腿稳定不下沉 三一泵车是由三一重工自主研发、制造和销售的核心产品系列之一。三一泵车的主导产品有混凝土输送泵、混凝土输送泵车、混凝土搅拌站、沥青搅拌站等。 三一: 世界最长臂架泵车的诞生地 世界最大排量泵车的缔造者 世界最多销量泵车的制造商 研发、制造、服务共同构筑三一强大的产业体系,三一全球化的经营视野、国际化的生产理念与雄厚的技术实力彰显世界。 三一重工在泵车制造上拥有无可比拟的丰富经验与领先优势,目前已形成了25m-86m全系列混凝土泵车的强大供给能力,能充分满足客户的各种需求。
七、三一泵车溜缸是怎么回事?
三一泵车溜缸指的是三一重工生产的混凝土泵车在使用过程中,油缸因为某些因素出现无法起伏或者卡死的现象。这种情况一般是由于油缸内部设计、油路油压等原因引起的。该问题可能涉及到机器的设计、材料、制造等多个方面。有时操作员的操作方法不当也会导致油缸不正常工作。具体来说,可能是油缸内部密封件损坏、油管堵塞、润滑不足等原因导致的。因此,对于这种问题,需要进行专业的维护和检查,及时发现问题并解决。同时,需要注意的是,在使用泵车的时候要严格按照操作规程操作,不要过度使用或操作不当,以保障设备正常、安全、高效的运行。