1. 磁至伸缩液位计
工作原理
测量时,电路单元产生电流脉冲,该脉冲沿着磁致伸缩线向下传输,并产生一个环形的磁场。在探测杆外配有浮子,浮子沿探测杆随液位的变化而上下移动。由于浮子内装有一组永磁铁,所以浮子同时产生一个磁场。当电流磁场与浮子磁场相遇时,产生一个“扭曲”脉冲,或称“返回”脉冲。将“返回”脉冲与电流脉冲的时间差转换成脉冲信号,从而计算出浮子的实际位置,测得液位。
磁致伸缩液位计由三部分组成:探测杆,电路单元和浮子组成。
2. 磁伸缩液位计能测量负压吗
静压液位计是一种测量液位的压力传感器。
静压测量的原理:
当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压力公式为:Ρ = ρ .g.H + Po
式中:
P :变送器迎液面所受压力
ρ:被测液体密度
g :当地重力加速度
Po :液面上大气压
H :变送器投入液体的深度
通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压 Po 与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的 Po ,使传感器测得压力为:ρ .g.H ,显然 , 通过测取压力 P ,可以得到液位深度。
3. 磁致伸缩液位计工作原理图
磁致伸缩液位计和磁翻板液位计是两种不同的液位仪表,测量方式与原理也不同。
4. 磁至伸缩液位计故障
1水处理除碳塔浮筒液位计故障
1、故障现象:4#除碳塔液位突然指示下降,当仪表液位指示为60%时,工艺玻璃板液位计指示80%,此表在自动状态下运行,由于液位指示降低,致使调节阀不断关小,造成系统实际液位不断增高
2、故障分析:
(1)随着调节阀的调整,液位的变化线性良好,说明调节阀正常。
(2)检查工艺玻璃板液位计,变化和实际液位相符,说明工艺系统比较平稳。
(3)检查仪表测量板上的电器元件,有无损坏。
(心)检查浮筒连接件、内浮筒状况。
3、故障处理:
(1)检查测量板上的电器元件,无明显烧毁、破损。
(2)用水校验,发现每灌水校验一次零点和量程的变化都非常大,确定内浮筒有问题,抽出内浮筒检查,内浮筒多处腐蚀漏,进水。
(3)更换内浮简,重新校验正常。
2焦化封油罐浮筒液位计失灵故障
1、故障现象:浮筒液位计在封油罐液位正常调节时.该表始终指示83%不变,由于该表的液位是带调节功能的,它的错误指示造成调节阀的调节失灵,从而给生产造成极大波动。
2、故障分析:
(1)浮筒液位计变送器正常运行时,浮筒介质为蜡油,蜡油处于液态时温度为90℃一100℃,而出现自凝现象为50℃左右。因此该浮筒变送器常年带有伴热。如果伴热失灵,温度下降,浮筒内的蜡油就会出现自凝现象卡住浮简,这时即使实际液位发生,浮筒液位计也无法测量出液位的变化,输出值不变化。
(2)到现场对浮简液位变送器进行检食:关闭一次阀,打开放空阀。采取凝液回收措施放不出介质,怀疑有污物将防空阀堵死。后将防空阀拆除,发现工艺介质冷凝在筒内无法放出。这时检查伴热,进气管温度很高约100℃,但回水管温度为30℃左右(当时现场温度为10℃左右),这时可以确定由于伴热不畅而引起工艺介质冷凝导致只是失灵。
(3)检查该表伴热系统,由于该表进气管很热,回水管温度低,怀疑疏水器堵塞,拆开检查后无问题。重新投伴热,回水管不热,问题未解决。回想,冬季此伴热进气管多次发生渗漏,处理后未发生此现象。由此怀疑浮筒液位计伴热垫片由于多次挤压而发生堵寨进气口。
(4)停进气口伴热阀,打开浮筒液位计伴热垫丝堵,发现蒸汽时有时无,从而判断故障为进气口垫片堵塞从而导致蜡油自凝,指示失灵。
3、故障处理:打开浮筒液位计伴热进气口接头,处理垫片后,投伴热,液位指示正常。
4、采取措施:定期检查该表伴热,如发现伴热泄露或不畅通,及时排除故障。
3蒸汽冷凝液回收罐液位无指示
1、故障现象:蒸汽冷凝液回收罐液位指示无。
2、故障原因:
(1)LT-8701-1变送器故障;
(2)工艺流程未打通,导致罐内无液位。
3、处理方法:经过现场检查确认为浮筒液位计故障,将浮筒排污阀打开,无冷凝液流出,拆下浮筒们打开后发现,因该罐长期使用未清理,致使罐中大量杂质将浮筒塞满,从而导致浮筒液位计无法正常使用,清理杂质并重新校验后投用正常。
4浮筒液位计指示偏差大
1、故障现象:浮筒液位计指示偏差大,做两点校验后效果仍不好。
2、故障原因分析:2007年5月、苯乙烯工艺人员反映LT-3005指示偏大,仪表人员用375通讯器做两点校验投用后,效果仍不理想,经分析后认为,浮筒扭力管使用较长时间后,其刚性发生了变化,一般的校验尤法克服其误差,必须重新标定其干耦合点,才能使扭力管工作在正常范围,然后再进行两点校验,仪表才能正常使用。使用上述方法校验后,仪表恢复正常。
3、防范措施:对仪表说明书要读懂吃透,才能在现场仪表出现问题时更准确的判断、处理问题。
5电动浮筒液位计指示不变化
1、故障现象:电动浮筒液位计LT653在液位正常调节时,改表始终指示100%不变。由于该表的液位是带调节的,它的错误指示给调节阀LV653调节液位带来极大困难。工艺操作人员无法使用该表进行自动调节,只能手动控制。
2、故障分析及处理:浮筒变送器LT653正常运行时,浮筒里的介质始终处在相对静止状态,导致许多杂质沉淀在浮筒里,天长日久,污泥就会把浮子卡住,这时即使液位发生变化,浮子由于被卡住,就出现液位输出值不变的睛况。到现场后,我们一首先关死根部截止阀,打开排污阀,用水对浮筒内壁进行清洗。清洗后投表,该表运行正常。
3、防范措施:定期清洗浮筒及浮子,定期检查浮筒放大器的运行情况。
6电动浮筒液位计指示偏低
1、故障现象:电动浮筒液位计LT101是测量共聚单体罐乙烯的液位,玻璃板液位计指示己满,而液位变送器指示40%左右。
2、故障分析及处理:检查液位变送器各部件未见异常,排污检查气相、液相,均有乙烯排出,打开浮筒,检查扭力臂和浮筒也未见异常,后来取出浮子才发现,浮子有一个砂眼,浮子是空心的,灌进己烯后浮子重量增加,测量液位偏低。
3、措施:将浮子焊好装回、校好,液位恢复正常。
7智能浮筒变送器指示不准确
1、故障现象:现场使用的ZTD智能浮筒变送器指示不准确,零点、量程己调整乱,无法投 用。
2、处理方法:
(一)“标记干耦合点”,操作步骤如下:
(1)挂筒重;
(2)滑动进入手柄到锁定位置,以露出进入孔;
(3)插入一个10mm深的凹面套筒扳手,穿过进入孔直达扭力管轴夹,钳入螺母,上紧夹钳螺母。
(4)滑动进入手柄放到放开的位置,盖住进入孔。
(5)通过275 (375)接口进行操作:基木设置——传感器标定——标记干耦合点
——按照HART协议通讯器的提示标记零点。
(二)通过275(375)接口,查看浮筒参数信息,对错误的进行修改。
(三)通过275(375)接口,查看测量介质密度,对错误的进行修改。
(四)PV偏置清零。
(五)对变送器进行零点和量程标定。
8浮筒液位变送器输出线性不好
1、故障现象:LT322输出的线性不好。
2、故障分析及处理:LT322为浮筒液位变送器,输出的线性度不好。检查可动部分是否有卡现象,确认没有。检查过载保护弹簧片量程上限是否脱开,确认没有。检查浮筒与测量室体外有无接触地方,确认没有。检查测量杠杆与轴封机架实装位置,发现安装位置不对,重新正确安装后,投入运行正常。
3、预防措施:仪表人员在安装,抢修过程中要仔细,避免粗心大意,蛮干的现象发生。
9浮筒液位计液位下降仪表不跟随变化
1、故障现象:LT-3106液位突然下降到60%,仪表显示不再动作。
2、故障原因分析:该仪表正常显示液位在80 %~-90%,液位下降至50%左右后液位升到60%时,仪表显示不随液位而上升,可能出现的原因有以下几点:1.变送器的变送单元出现故障;2.信号输出有故障;3。测童浮筒的原因。
3、故障处理:根据观察及与工艺反映的现象看,变送单儿及传输方而出现故障的原因可能性很小,应先从浮筒的检查下手。把浮筒的液体排空,按要求排放,打开上阀盖,把浮筒与变送器脱离,取出浮筒,发现筒体有粘性物粘在浮筒上,清洗后把浮筒复位,仪表投用并根据现场的液位与主控室联校,仪表显示正常。
4、防范措施:浮筒要定期检查、排放。
10汽液混合引起液位波动
1、故障现象:异戊烷回收罐液位波动
2、故障原因:反应所需的异戊烷大部分是通过回收得来的,回收罐液位不准,直接影响到反应的进程,而从脱气仓回收后经冷凝的物质仍夹带大量反应气体,就会造成罐内压力波动,气体还会窜进液位计的浮筒中,造成液位波动,测量不准。
3、处理方法:关闭液位计上下游截止阀,扫开浮筒底部的排放阀,放空气体后,关闭放空阀,扫一开截止阀使回收的液体缓慢充满浮筒,液位测量恢复平稳指示。
5. 磁伸缩液位计工作原理
工作原理 位移传感器,是利用磁致伸缩原理、通过两个不同磁场相交产生一个应变脉冲信号来准确地测量位置的。测量元件是一根波导管,波导管内的敏感元件由特殊的磁致伸缩材料制成的。测量过程是由传感器的电子室内产生电流脉冲。 该电流脉冲在波导管内传输,从而在波导管外产生一个圆周磁场,当该磁场和套在波导管上作为位置变化的活动磁环产生的磁场相交时,由于磁致伸缩的作用,波导管内会产生一个应变机械波脉冲信号,这个应变机械波脉冲信号以固定的声音速度传输,并很快被电子室所检测到。 由于这个应变机械波脉冲信号在波导管内的传输时间和活动磁环与电子室之间的距离成正比,通过测量时间,就可以高度精确地确定这个距离。由于输出信号是一个真正的绝对值,而不是比例的或放大处理的信号,所以不存在信号漂移或变值的情况,更无需定期重标。
6. 磁伸缩液位计调节
打开压力开关塑壳,有内部有大小两个弹簧柱和内部一个大的弹簧柱两种结构类型,需要调高压力的,将大号弹簧柱上的螺丝顺时针下紧,需要调低压力的,将大号弹簧柱上的螺丝上松。压力罐是利用罐内空气的可压缩性来调节和贮存水量并使之保持所需压力的,因此罐体的安装高度可以不受限制。压力罐通常安装在配水泵与管网之间。水泵启动后,即向管网供水,多余的水则贮存至罐内,并使罐内水位上升,罐内空气受到压缩,压力随之增高。
当罐内压力达到所规定的上限压力值时,由管道与罐顶部相连通的电接点压力表的指标接通上限触点,发出信号,切断电源,停泵。
7. 磁伸缩液位计突然波动,用手在表外壳触摸后波动消失
常见原因:
1、液位计本身测量位置不同.由于液位计的测量起始点和量程多由认为设定(指定),当这种设定不一致时,两者之间示值会有不同.如液位计的下端开口位置不一.
2、设备内液面波动和介质流动对容器壁产生的压强不均匀,会造成不同位置上的液位计示值不一.
3、不同测量原理在工况变化时导致的误差方向不同.例如介质处于强烈汽化过程时,板式液位计会看到介质中的气泡并剧烈波动,而定浮力式液位计示值会虚高,变浮力式液位计示值比板式液位计低.