三一泵车高压低压开关图(三一泵车高压低压开关图纸)

海潮机械 2023-01-06 00:36 编辑:admin 140阅读

1. 三一泵车高压低压开关图纸

查三一泵车各型号参数如下

型号SY5331THB 40E。

一、整车参数

全长11820mm,

总宽2500mm,

总高3990mm,

自重31800kg。

二、臂架支腿参数

臂架垂直高度40.0m,

臂架水平长度35.8m,

臂架垂直深度23.8m,

最小展开高度10.2m。

三、第一节臂参数 

长度8455mm,

转角90°。

2. 三一泵车大端密封安装图片

1.系统无压力或压力不足

◇溢流阀开启,由于阀芯被卡住,不能关闭,阻尼孔堵塞,阀芯与阀座配合不好或弹簧失效

方法:修研阀芯与壳体,清洗阻尼孔,更换弹簧

◇其它控制阀阀芯由于故障卡住,引起卸荷

方法:找出故障部位,清洗或修研,使阀芯在阀体内运动灵活

◇液压元件磨损严重,或密封损坏,造成内、外泄漏

方法:检查泵、阀及管路各连接处的密封性,修理或更换零件和密封

2.流量不足

◇油箱液位过低,油液粘度大,过滤器堵塞引起吸油阻力大

方法:检查液位,补油,更换粘度适宜的液压油,保证吸油管直径

◇液压泵空转磨损严重,性能下降

方法:检查发动机、液压泵及液压泵变量机构,必要时换泵

◇回油管在液位以上,空气进入

方法:检查管路连接及密封是否正确可靠

◇蓄能器漏气,压力及流量供应不足

方法:检查蓄能器性能与压力

3.泄漏

◇接头松动,密封损坏

方法:拧紧接头,更换密封

◇板式连接或法兰连接接合面螺钉预紧力不够或密封损坏

方法:预紧力应大于液压力,更换密封

◇系统压力长时间大于液压元件或辅件额定工作压力

方法:元件壳体内压力不应大于油封许用压力,换密封

3. 三一车载泵操作台开关图

如果泵车在正、反向泵速以及吸水和泵送砂浆方面是正常的,但在泵送混凝土时会堵塞塞。可以观察,在泵送混凝土时,它总是在臂架管的第三部分阻塞,因此就要怀疑泵管中出现异物。

泵车有那些常见故障?三一泵车常见故障处理方法!

(1)拆卸泵管的第三部分,检查泵管中没有异物,然后重新安装,并且测试后仍存在故障。

(2)打开正泵,观察主系统压力约为10MPa,压力正常,并且同时检测到系统压力,最大值可达到34MPa,因该车仅使用了3个月,这就可以去除主泵液压系统的故障。

(3)停机,泄压,拆下变径管,检查S管中是否有异物,并同时检查活塞头,正常无磨损。

(4)拆下臂架第三部分的弯头,并打动正泵。可以泵送混凝土。怀疑后面的泵管中有异物。

(5)分析泵送系统压力是否正常。输送缸内的活塞正常,S管内无异物,应判断泵管内有故障。拆卸所有泵管后,在行走平台的第一根水平管中发现一块卡住搅拌器的搅拌叶片。乙炔焰切割并取出后,重新安装泵管,测试泵机正常泵送。

出现故障原因是因为搅拌机内的刀片脱落。

2,不能泵送

泵车泵送完成后,洗车时出现升速正常,正、反泵均不能泵送的故障。

正常速度增加表示PLC可以检测到分动器的速度信号,继续检查泵送点控制Q2.0,Q2.1,并且正常运行表示电子控制信号正常。应检查液压控制系统。

(1)DT1 / DT2电磁阀线圈短路,开路或PLC线路上的电磁阀故障。

(2)DT1电磁阀是否卡死,安全阀溢流压力无法建立,如果DT2电磁阀阀芯卡在中间位置,则正负泵将失控。

(3)主泵是否有故障。

检查发现:

(1)正负泵观察压力表,压力为0,系统无压力。

(2)检测到DT1电磁阀正常,然后手动放置阀芯,故障仍然存在。

(3)怀疑溢流阀滑阀被卡住,拆下顶盖,取出阀芯。阀芯的上下运动灵活而正常; 取下弹簧,用5个硬币取而代之,然后安装阀盖。测试机器仍然有故障。说明溢流阀正常。

(4)继续检查,发现臂架和活塞缩回的所有功能均异常,可以自动调节速度,并且发现三个压力表显示为零。请注意,故障应该出在主泵压力输出部分。

(5)分析泵送电磁阀是否正常,可以解释为驱动和泵送位置检测应该是正常的,但重新检测:I2.5亮,分动箱位置检测接近开关亮, 行驶时,跟随着泵送动作驾驶室运行正常,表明驱动和泵送控制电路没有故障。发动机转速正常,系统无压力,

4. 三一闸板泵液压原理图

没有泵送压力调节阀,有自动高低压换的就切换下,没有的就看下主油缸的尾巴按提示切换(闸板泵没得),如果还打不动,就调混凝土试试(很多人混凝土打不动都怪泵不行),再不行就找技术人员帮你看看

5. 三一泵车电气图纸

步骤

① 拉起手刹② 发动机熄火,检查料斗里是否有异物并清除,然后打开PTO(限五十铃底盘),启动发动机③ 底盘档位置于空档;检查气压,应大于700KPa(如果气压低于此值,启动发动机空载运转,达到正常气压后)。按下电源按钮,等待10秒左右,完成PLC程序初始化;

④ 脚踩下离合器⑤ 按下油泵位置按钮,分动箱从行驶位置切换到泵送位置。

⑥脚踩离合器挂档位后(挂与分动箱传动比1:1的档位),慢慢松开离合器。 

6. 三一泵车电路图说明

因为车门的电路产生短路损坏的现象,三一泵车机械钥匙和遥控器都开不了门,是因为内部电路产生短路而导致机芯损坏的后果,需要及时的维修才能使用

7. 三一泵车高压低压原理

故障现象: 1. 高压正常,低压正泵,反泵 S 管能正常换向,主油缸在换 向位置憋压,时有时无。 2. 低压正反泵憋压时,都是左侧油缸(以料斗为前方)后退 到位准备换向前行时憋压。 3. 憋压后停止泵送待主系统压力降下来后, 又能泵送一个或 多个周期。 4. 有时正反泵不憋压, 左侧油缸后退到位换向时主系统的换 向冲击压力较右侧油缸稍大,且有连续两次冲击。 5. 故障现象不稳定,有时低压反泵正常,低压正泵憋压。

8. 三一泵车压力表图解

泵车就位地点应平坦坚实,周围无障碍物,上空无高压输电线。应支起支腿并保持机身的水平和稳定。当用布料杆送料时,机身倾斜度不得大于3°。泵车应显示停车灯,避免碰撞。

泵车严禁停放在斜坡上。

泵车作业前检查

(1) 燃油、润滑油、液压油、水箱添加充足,轮胎气压符合规定,照明和信号指示灯齐全良好;

(2) 液压系统工作正常,管道无泄漏;清洗水泵及设备齐全良好;

(3) 搅拌斗内无杂物,料斗上保护格网完好并盖严;

(4) 输送管路连接牢固,密封良好。

布料杆

布料杆所用配管和软管应按出厂说明书的规定选用,不得使用超过规定直径的配管,装接的软管应拴上防脱安全带。

伸展布料杆应按出厂说明书的顺序进行。布料杆升离支架后方可回转。严禁用布料杆起吊或拖拉物件。

当布料杆处于全伸状态时,不得移动车身。作业中需要移动车身时,应将上段布料杆折叠固定,移动速度不得超过10km/h。

不得在地面上拖拉布料杆前端软管;严禁延长布料配管和布料杆。当风力在六级及以上时,不得使用布料杆输送混凝土。

泵送管道

(1) 水平泵送管道宜直线埋设。

(2) 垂直泵送管道不得直接装接在泵的输出口上,应在垂直管前端加装长度不小于20m的水平管,并在水平管近泵处加装逆止阀。

(3) 敷设向下倾斜的管道时,应在输出口上加装一段水平管,其长度不应小于倾斜管高低差的5倍。当倾斜度较大时,应在坡度上端装设排气活阀。

(4) 泵送管道应有支承固定,在管道和固定物之间应设置木垫作缓冲,不得直接与钢筋或模板相连,管道与管道间应连接牢靠;管道接头和卡箍应扣牢密封,不得漏浆;不得将已磨损管道装在后端高压区。

(5) 泵送管道敷设后,应进行耐压试验。

泵送

泵送前:当液压油温度低于15C时,应采用延长空运转时间的方法提高油温。

泵送时:应检查泵和搅拌装置的运转情况,监视各仪表和指示灯,发现异常,应及时停机处理。料斗中混凝土面应保持在搅拌轴中心线以上。

泵送混凝土应连续作业。当因供料中断被迫暂停时,停机时间不得超过30min。暂停时间内应每隔5~l0min(冬季3~5min)作2~3个冲程反泵一正泵运动,再次投料泵送前应先将料搅拌。当停泵时间超限时,应排空管道。

作业中,不得取下料斗上的格网,并应及时清除不合格的骨料或杂物。

泵送中当发现压力表上升到最高值,运转声音发生变化时,应立即停

9. 三一泵车高低压转换阀

1.系统无压力或压力不足

◇溢流阀开启,由于阀芯被卡住,不能关闭,阻尼孔堵塞,阀芯与阀座配合不好或弹簧失效

方法:修研阀芯与壳体,清洗阻尼孔,更换弹簧

◇其它控制阀阀芯由于故障卡住,引起卸荷

方法:找出故障部位,清洗或修研,使阀芯在阀体内运动灵活

◇液压元件磨损严重,或密封损坏,造成内、外泄漏

方法:检查泵、阀及管路各连接处的密封性,修理或更换零件和密封