电动阀门执行机构故障处理(电动阀执行器常见故障及处理方法?)

海潮机械 2023-02-15 21:48 编辑:admin 263阅读

一、电动阀执行器常见故障及处理方法?

1、动力电源故障报警 

  如当动力电源接通后,但执行器显示屏背景灯不亮,阀位指示灯不亮;三相电源一送就跳闸的故障。可通过检查三相电源是否正常,且与执行器铭牌上标称的电压是否相符,检查执行器保险丝是否已熔断或主板电源线松动未插好。摇测电机绝缘判断电机线圈判断电机是否烧毁等方法处理。 

  2、电动头设置参数不当或者主控报警故障 

  如力矩型电动头的力矩设置过小。造成阀门关闭不严,形成内漏故障;或在全开/全关时不能停留在设定的行程位置,阀杆与阀体发生顶撞;通过在线使用设定器重新设置适当的参数,可以迅速地处理好这类故障。此外,IQ型电动头内部的9V电池电压偏低也会引起较多的主控报警故障,通过更换电池并重新设置参数,可以处理此类故障。 

  3、电动头执行器故障 

  此类故障包括执行机构内部轴套卡死、滑丝或松脱,造成阀杆无输出;手自动离合器卡簧在手动方向卡死,造成手动正常,电动不能切换;执行器润滑油已干,阀门是否卡死。此类故障的处理需要下线拆除检修。 

  4、电动头电路板故障 

  此类故障包括:①执行器动作正常,但无阀位反馈。量22/23回路仅有1~3mA左右。重新设定,不起作用。更换伺放+位返板;②显示阀位与实际阀位不一致。重设限位后,动作几次,还是发生漂移,应更换计数器板。③执行器工作,但没有阀位指示,检查计数器,可能圆形磁钢坏了或计数器板坏了。④远控调节状态下,上下摆动不能定位,可以增大“死区调整参数Fd”;但如果增大该参数到20以上才不摆动,可更换伺放(+位返)板;⑤执行器手/自动时,显示阀位不变化,反馈也不变化,“限位开/关LO/LC”参数不能被设定。主板已坏,更换主板。⑤执行器远控正常,一就地控制就“执行器报警”,更换就地控制板。 

  5、设计选型问题 

  此类故障包括:①不带负荷时一切正常,带负荷时,开阀正常,关不到位就停转,“关闭力矩值”已设为最大,用手轮可以关到位。可建议换用大一档的执行器

二、电动执行机构常见故障及检修方法?

1、动力电源故障报警 

  如当动力电源接通后,但执行器显示屏背景灯不亮,阀位指示灯不亮;三相电源一送就跳闸的故障。可通过检查三相电源是否正常,且与执行器铭牌上标称的电压是否相符,检查执行器保险丝是否已熔断或主板电源线松动未插好。摇测电机绝缘判断电机线圈判断电机是否烧毁等方法处理。 

  2、电动头设置参数不当或者主控报警故障 

  如力矩型电动头的力矩设置过小。造成阀门关闭不严,形成内漏故障;或在全开/全关时不能停留在设定的行程位置,阀杆与阀体发生顶撞;通过在线使用设定器重新设置适当的参数,可以迅速地处理好这类故障。此外,IQ型电动头内部的9V电池电压偏低也会引起较多的主控报警故障,通过更换电池并重新设置参数,可以处理此类故障。 

  3、电动头执行器故障 

  此类故障包括执行机构内部轴套卡死、滑丝或松脱,造成阀杆无输出;手自动离合器卡簧在手动方向卡死,造成手动正常,电动不能切换;执行器润滑油已干,阀门是否卡死。此类故障的处理需要下线拆除检修。 

  4、电动头电路板故障 

  此类故障包括:①执行器动作正常,但无阀位反馈。量22/23回路仅有1~3mA左右。重新设定,不起作用。更换伺放+位返板;②显示阀位与实际阀位不一致。重设限位后,动作几次,还是发生漂移,应更换计数器板。③执行器工作,但没有阀位指示,检查计数器,可能圆形磁钢坏了或计数器板坏了。④远控调节状态下,上下摆动不能定位,可以增大“死区调整参数Fd”;但如果增大该参数到20以上才不摆动,可更换伺放(+位返)板;⑤执行器手/自动时,显示阀位不变化,反馈也不变化,“限位开/关LO/LC”参数不能被设定。主板已坏,更换主板。⑤执行器远控正常,一就地控制就“执行器报警”,更换就地控制板。 

  5、设计选型问题 

  此类故障包括:①不带负荷时一切正常,带负荷时,开阀正常,关不到位就停转,“关闭力矩值”已设为最大,用手轮可以关到位。可建议换用大一档的执行器

三、电动阀门常见几种故障及解决方法?

电气控制方面的故障及排除方法:

1、故障现象:装置不动作,DCS故障报警。

故障原因:a、可能电源没送上:包括主回路及控制回路电源。

b、主电路缺相。

c、控制回路不通(限位开关接点未动作或未接通、DCS带连锁保护等原因)

故障处理:1、检查各回路电源电压是否正常,若无电则送电,解决电源正常。

2、检查主电路各相接线是否有断路现象,若有需查出断路点恢复正常。

3、检查开/关阀限位及力矩开关动作是否动作正常,该阀门在DCS控制工艺中是否带有连锁保护等。

二、故障现象:DCS操作指令一经发出即报“故障“。

故障原因:a、主回路有短路现象,造成热继电器保护动作或电源开关跳闸。

b、电动装置内部机械或阀门本体卡涩造成过力矩保护动作。

c、电动装置的力矩控制机构本身存在故障或力矩整定值太小。

故障处理:a、检查电源开关是否跳闸,检查热继电器是否动作,若有则进行复归并进一步查找短路点,实际工作中曾遇到的一种情况值得注意,即短路点发生在装置电机引线处,查找此故障点颇费了一番功夫,用万用表测量电机引线对外壳接地,起初以为是电机定子线圈碰壳,待拆下电机后才发现系该装置在装配过程中不注意,将电机引线夹在连接口凸台上损坏了绝缘造成短路,重新处理绝缘并安装后试车正常。

三、手动盘车查看传动机构是否卡涩,阀门本体是否卡涩,若确有卡涩则需将装置与阀体分离,再分别盘车查看卡涩部位是在装置内部还是在阀门本体上,具体处理方法见下面机械方面的故障处理。

a、检查装置的力矩整定值,一般根据阀门的大小进行整定,装置在出厂前已按要求调整好的力矩不需再行调整,建议根据现场实际要求,将力矩值调整在4-6之间为宜,除非特殊情况下为了确保阀门的关闭严密,可将力矩放大到及极限值,关阀操作结束后还应将力矩适当调小。

b、故障现象:DCS操作正常,装置动作正常,但报“超时报警”故障。

故障原因:1、开/关阀限位动作信号未反馈或反馈未被DCS模块接收到。

2、电动装置行程控制机构故障,虽装置动作正常但限位计数器不动作,限位不能正常动作,将到位信号反馈回来。

3、装置内部中齿轮磨损,无法驱动行程控制机构。

故障处理:a、一旦遇到这种情况,维修人员头脑中首先应想到应该是限位信号反馈不到位造成。可立即查阅该阀门信号反馈的DCS点号表,查出相应的端子号,用万用表测量反馈信号端子之间是否有48V

四、电动防火阀执行器故障?

一.指示灯故障:

1.故障现象:给电动执行机构通电后,发现电源指示灯不亮,伺放板无反馈,信号不动作。故障判断和维护过程:由于电源指示灯不亮,首先检查保险管是否开路。检查保险管完好后,可以推断故障可能发生在伺放板的电源部分。然后检查电源指示灯,用万用表检查指示灯是否开路,更换指示灯故障排除。结论:电源指示灯开路会导致整个伺放板不工作。

2.故障现象:(调试中发现)电动执行器执行机构通电后,可以打开信号,关闭信号。故障判断和维护过程:首先仔细检查反馈线,确认反馈信号无故障,打开信号时打开指示灯,说明打开正常,打开信号时关闭指示灯不亮,说明关闭可控硅部分有问题。首先,检查关闭指示灯,用万用表检测,发现关闭指示灯开路,更换后排除故障。结论:关闭和打开指示灯时,可控硅不会动作。

二.电阻电容:

1.故障现象:执行机构通电后,给出信号(例75%),执行机构全开到底,然后回到指定位置(75%)。故障判断和维护过程:根据上述故障现象,首先要判断伺放板和执行机构有问题。将伺放板从执行机构上拆下,直接将电源线连接到2和4端子上,执行机构关闭方向动作,将电源线连接到2和3端子上,执行机构开启方向动作。如果执行机构动作异常,说明故障在执行器上。用万用表测量电机绕组正常,然后测量电容两侧的电阻,发现开路,更换后排除故障。结论:遇到上述故障现象,首先要判断故障发生在哪一部分,Z后确定根源。

2.故障现象:(调试中发现)执行机构通电后给关信号(4mA)执行机构先全开后全关。故障判断和维护过程:先拆除伺放板,直接给执行机构通电,发现仍有原故障。检查电阻,电阻电阻值正常,说明电阻没问题。检查电机绕组,发现电阻电阻正常,电机没问题。因此,故障推断电容可能坏,更换电容,排除故障。结论:出现这个问题,首先要怀疑电阻和电容。

五、电动阀门执行机构不能全开或全关

原因可能很多,简单分析下,一是阀体内卡住了,可能的原因:有异物、盘根处阻力太大,也可能和阀体内的结构有关(如套筒阀);

二是电动执行器故障,可能的原因:控制部分输出的问题、电机故障、机械限位、反馈故障等;

三是电动执行器与阀的连接出现了问题。