溶出脱气机(液相脱气机)

海潮机械 2023-01-30 15:52 编辑:admin 232阅读

1. 液相脱气机

一般流动相在上仪器前必须经过两个步骤:减压抽滤和超声减压抽滤有两个目的,一个是过滤掉气体,尤其是有机相和水相混合的时候,会产生大量的气泡。这些气泡进入仪器就会堵住仪器和色谱柱,所以要除掉。

一个是过滤掉不溶性微粒。

你看一般的过滤膜是4.5um孔径的,这个是针对你的色谱柱而定的。色谱柱一般是5um的粒径,保证过滤的流动相里面小的毛絮啊,颗粒啊都不会进入色谱柱。

超声的主要目的也是为了脱气,另外还有助溶和令溶液混合均匀等作用。

不过超声主要是为了去掉溶剂瓶瓶壁和瓶底的气泡,所以没必要超声太久的时间,3-5min足够了。

总而言之,都是为了保护仪器和色谱柱,防止气泡和杂质进入。

2. 液相脱气机的作用

气相色谱不需要脱气,液相色谱需要脱气。

3. 液相脱气机故障

不知道,但是我知道万美真空滤油机可以脱气! 液压油真空过滤机是重庆万美机电公司根据各类油品的运动粘度、闪点等指标差别大的特点,专门研制生产的一种通用型多功能液压油净油机,适用于对各个种类、多种牌号的润滑油进行有效净化。

是工矿企业净化各种液压油的理想设备。其双级或多级真空净油机,处理效率更高。用途: 广泛适用于对液压油、液力传动油、齿轮油、汽油机油、柴油机油、压缩机油、冷冻机油、热处理油等的净化处理。能快速脱除油中的水分、气体和机械杂质,闪蒸除掉轻质酸、轻质烃,提高油的品质,恢复润滑油的使用性能。保证动力系统、液压系统、润滑系统的正常运行。特点:

1、超强破乳化脱水、脱气系统,采用大溶积、增强型立体闪蒸塔和薄膜蒸发技术及大面积多层次油、水、气分离技术,能高效迅速除去油中的水分、气体、轻质烃。

2、采用优质过滤原件和连接密封材料,耐腐蚀、耐高温、机械强度好,满足了过滤高粘度油需升温较高的要求,扩大了其净化油的种类范围。

3、精密的多级过滤系统,能有效除去油中的机械杂质。

4、先进的压力保护装置、液位控制系统,免除了误操作对设备的影响。

5、完善的自动、手动电加热控温装置、自动分离冷却装置,操作简单、安全可靠。

6、本机还可采用流量计和累时器,使用户可以对出油量和工作运行时间进行自动计量。(由用户选配)

7、根据用户要求,本机还可采用滤芯快换型双系统设计,达到在不停机的情况下更换、清洗滤芯。

4. 液相脱气机故障怎么办

1水处理除碳塔浮筒液位计故障

1、故障现象:4#除碳塔液位突然指示下降,当仪表液位指示为60%时,工艺玻璃板液位计指示80%,此表在自动状态下运行,由于液位指示降低,致使调节阀不断关小,造成系统实际液位不断增高

2、故障分析:

(1)随着调节阀的调整,液位的变化线性良好,说明调节阀正常。

(2)检查工艺玻璃板液位计,变化和实际液位相符,说明工艺系统比较平稳。

(3)检查仪表测量板上的电器元件,有无损坏。

(心)检查浮筒连接件、内浮筒状况。

3、故障处理:

(1)检查测量板上的电器元件,无明显烧毁、破损。

(2)用水校验,发现每灌水校验一次零点和量程的变化都非常大,确定内浮筒有问题,抽出内浮筒检查,内浮筒多处腐蚀漏,进水。

(3)更换内浮简,重新校验正常。

2焦化封油罐浮筒液位计失灵故障

1、故障现象:浮筒液位计在封油罐液位正常调节时.该表始终指示83%不变,由于该表的液位是带调节功能的,它的错误指示造成调节阀的调节失灵,从而给生产造成极大波动。

2、故障分析:

(1)浮筒液位计变送器正常运行时,浮筒介质为蜡油,蜡油处于液态时温度为90℃一100℃,而出现自凝现象为50℃左右。因此该浮筒变送器常年带有伴热。如果伴热失灵,温度下降,浮筒内的蜡油就会出现自凝现象卡住浮简,这时即使实际液位发生,浮筒液位计也无法测量出液位的变化,输出值不变化。

(2)到现场对浮简液位变送器进行检食:关闭一次阀,打开放空阀。采取凝液回收措施放不出介质,怀疑有污物将防空阀堵死。后将防空阀拆除,发现工艺介质冷凝在筒内无法放出。这时检查伴热,进气管温度很高约100℃,但回水管温度为30℃左右(当时现场温度为10℃左右),这时可以确定由于伴热不畅而引起工艺介质冷凝导致只是失灵。

(3)检查该表伴热系统,由于该表进气管很热,回水管温度低,怀疑疏水器堵塞,拆开检查后无问题。重新投伴热,回水管不热,问题未解决。回想,冬季此伴热进气管多次发生渗漏,处理后未发生此现象。由此怀疑浮筒液位计伴热垫片由于多次挤压而发生堵寨进气口。

(4)停进气口伴热阀,打开浮筒液位计伴热垫丝堵,发现蒸汽时有时无,从而判断故障为进气口垫片堵塞从而导致蜡油自凝,指示失灵。

3、故障处理:打开浮筒液位计伴热进气口接头,处理垫片后,投伴热,液位指示正常。

4、采取措施:定期检查该表伴热,如发现伴热泄露或不畅通,及时排除故障。

3蒸汽冷凝液回收罐液位无指示

1、故障现象:蒸汽冷凝液回收罐液位指示无。

2、故障原因:

(1)LT-8701-1变送器故障;

(2)工艺流程未打通,导致罐内无液位。

3、处理方法:经过现场检查确认为浮筒液位计故障,将浮筒排污阀打开,无冷凝液流出,拆下浮筒们打开后发现,因该罐长期使用未清理,致使罐中大量杂质将浮筒塞满,从而导致浮筒液位计无法正常使用,清理杂质并重新校验后投用正常。

4浮筒液位计指示偏差大

1、故障现象:浮筒液位计指示偏差大,做两点校验后效果仍不好。

2、故障原因分析:2007年5月、苯乙烯工艺人员反映LT-3005指示偏大,仪表人员用375通讯器做两点校验投用后,效果仍不理想,经分析后认为,浮筒扭力管使用较长时间后,其刚性发生了变化,一般的校验尤法克服其误差,必须重新标定其干耦合点,才能使扭力管工作在正常范围,然后再进行两点校验,仪表才能正常使用。使用上述方法校验后,仪表恢复正常。

3、防范措施:对仪表说明书要读懂吃透,才能在现场仪表出现问题时更准确的判断、处理问题。

5电动浮筒液位计指示不变化

1、故障现象:电动浮筒液位计LT653在液位正常调节时,改表始终指示100%不变。由于该表的液位是带调节的,它的错误指示给调节阀LV653调节液位带来极大困难。工艺操作人员无法使用该表进行自动调节,只能手动控制。

2、故障分析及处理:浮筒变送器LT653正常运行时,浮筒里的介质始终处在相对静止状态,导致许多杂质沉淀在浮筒里,天长日久,污泥就会把浮子卡住,这时即使液位发生变化,浮子由于被卡住,就出现液位输出值不变的睛况。到现场后,我们一首先关死根部截止阀,打开排污阀,用水对浮筒内壁进行清洗。清洗后投表,该表运行正常。

3、防范措施:定期清洗浮筒及浮子,定期检查浮筒放大器的运行情况。

6电动浮筒液位计指示偏低

1、故障现象:电动浮筒液位计LT101是测量共聚单体罐乙烯的液位,玻璃板液位计指示己满,而液位变送器指示40%左右。

2、故障分析及处理:检查液位变送器各部件未见异常,排污检查气相、液相,均有乙烯排出,打开浮筒,检查扭力臂和浮筒也未见异常,后来取出浮子才发现,浮子有一个砂眼,浮子是空心的,灌进己烯后浮子重量增加,测量液位偏低。

3、措施:将浮子焊好装回、校好,液位恢复正常。

7智能浮筒变送器指示不准确

1、故障现象:现场使用的ZTD智能浮筒变送器指示不准确,零点、量程己调整乱,无法投 用。

2、处理方法:

(一)“标记干耦合点”,操作步骤如下:

(1)挂筒重;

(2)滑动进入手柄到锁定位置,以露出进入孔;

(3)插入一个10mm深的凹面套筒扳手,穿过进入孔直达扭力管轴夹,钳入螺母,上紧夹钳螺母。

(4)滑动进入手柄放到放开的位置,盖住进入孔。

(5)通过275 (375)接口进行操作:基木设置——传感器标定——标记干耦合点

——按照HART协议通讯器的提示标记零点。

(二)通过275(375)接口,查看浮筒参数信息,对错误的进行修改。

(三)通过275(375)接口,查看测量介质密度,对错误的进行修改。

(四)PV偏置清零。

(五)对变送器进行零点和量程标定。

8浮筒液位变送器输出线性不好

1、故障现象:LT322输出的线性不好。

2、故障分析及处理:LT322为浮筒液位变送器,输出的线性度不好。检查可动部分是否有卡现象,确认没有。检查过载保护弹簧片量程上限是否脱开,确认没有。检查浮筒与测量室体外有无接触地方,确认没有。检查测量杠杆与轴封机架实装位置,发现安装位置不对,重新正确安装后,投入运行正常。

3、预防措施:仪表人员在安装,抢修过程中要仔细,避免粗心大意,蛮干的现象发生。

9浮筒液位计液位下降仪表不跟随变化

1、故障现象:LT-3106液位突然下降到60%,仪表显示不再动作。

2、故障原因分析:该仪表正常显示液位在80 %~-90%,液位下降至50%左右后液位升到60%时,仪表显示不随液位而上升,可能出现的原因有以下几点:1.变送器的变送单元出现故障;2.信号输出有故障;3。测童浮筒的原因。

3、故障处理:根据观察及与工艺反映的现象看,变送单儿及传输方而出现故障的原因可能性很小,应先从浮筒的检查下手。把浮筒的液体排空,按要求排放,打开上阀盖,把浮筒与变送器脱离,取出浮筒,发现筒体有粘性物粘在浮筒上,清洗后把浮筒复位,仪表投用并根据现场的液位与主控室联校,仪表显示正常。

4、防范措施:浮筒要定期检查、排放。

10汽液混合引起液位波动

1、故障现象:异戊烷回收罐液位波动

2、故障原因:反应所需的异戊烷大部分是通过回收得来的,回收罐液位不准,直接影响到反应的进程,而从脱气仓回收后经冷凝的物质仍夹带大量反应气体,就会造成罐内压力波动,气体还会窜进液位计的浮筒中,造成液位波动,测量不准。

3、处理方法:关闭液位计上下游截止阀,扫开浮筒底部的排放阀,放空气体后,关闭放空阀,扫一开截止阀使回收的液体缓慢充满浮筒,液位测量恢复平稳指示。

5. 液相脱气机真空故障

真空包装机不能把袋内空气抽成真空产生原因: a、机若真空泵存在缺油或油污、油质问题; b、机器真空主管道和气囊管路有漏气现象; c、真空时间太短:: d、真空室、盖密封不好. e、真空室内加热排与硅胶条两平面之间的距离(上下加热排间隙太小),造成了在抽真空时袋口被夹住或受到局部挤压,从而使袋内空气脱气。 排除方法: *检查泵油,并进行正确的处理: *将机器抽到最高真空压力时,将总电源关闭,通过耳听、手摸等方法检漏,并及时进行处理; *调整真空延时器,延长真空时间; *更换室边密封条; *适当调紧气囊总成两端的压板弹簧,或检查气囊(热封)电磁阀是否工作正常 在使用真空包装机的过程中主要会遇到以下几种常见问题:

1.真空度低

2.噪音大3.真空泵喷油4.真空泵漏油5.真空泵油烟大6.不加热7.加热不停止8.封口不平、不紧或不封口钢盒变形调整钢盒 9.一边加热,一边不加热10.泵转不抽真空11.合盖不工作等 1、泵油污染、过少或过稀清洗真空泵,更换新真空泵油;抽气时间太短延长抽气时间;抽气过滤器堵塞清洗或更换排气过滤器;有漏气处,抽空后关闭电源,检查电磁阀、管接头、真空泵吸气阀及工作室周边密封垫有无漏气处。 2、真空泵联轴器磨损或破裂更换;排气过滤器堵塞或安装位置不正,清洗或更换排气过滤器并安装正确;有漏气处检查电磁阀是否有漏气并排除。 3、吸气阀O型圈脱落拔下泵嘴上的真空管,卸下抽气嘴,取出压簧和吸气阀,轻轻拉伸O型圈几次,重新将其嵌入凹槽内,再安装即可;旋片磨损更换旋片。 4、回油阀堵塞卸下回油阀,清洗(详见说明书);油窗松动放油后,卸下油窗,缠上生料带或薄塑料薄膜。 5、抽气过滤器堵塞或污染清洗或更换排气过滤器;泵油污染更换新油;回油阀堵塞清洗回油阀 6、加热条烧断 更换加热条;加热时间继电器烧坏(开机即两灯同时亮,OMRON灯颜色为黄色),更换时间继电器;加热线烧断更换加热线,并安装牢固 ;控制加热温度波段开关接触不良,修复或更换;控制加热的交流接触器不复位修复(用气流吹去异物)或更换;加热变压器坏更换 7、加热时间继电器接触不良或烧坏,调整时间继电器与插座接触或更换;控制加热交流接触器不复位修复或更换 8、加热时间与加热温度未调好 调整至合适;加热布上有附着物用指甲轻轻刮去附着物;加压电磁阀不动作清洗或更换电磁阀;气囊破损更换气囊;加压气管破损修理或更换;不放气 冷却时间继电器坏(电器箱内)更换时间继电器;放气阀线路断路查找并接好;放气阀粘住或烧坏拆下清洗或更换 9、不加热一边的包装袋压条与加热装置短路(一般与铜焊片短路)调整铜焊片位置,或休整包装袋袋压条 10、 工作室未盖严将工作室盖严;电机反转(注意不要换地线,花色线为地线);保险断(指示灯亮)更换相同规格保险 11、 没有电源查看有无电源;行程开关未动作调整行程开关拨片;保险断(指示灯亮)更换相同规格保险频繁烧保险有短路处查找并排除;电机反转时间过长任意两相电源线调换安装(地线除外);油粘度太高清洗泵并换油保险盒内拨片有短路处修复

6. 液相脱气机压力过高

脱气方式:在线脱气机脱气,前期流动超声波超声脱气;

系统中气泡的产生:流动相本身存在,梯度淋洗混合后放出气泡;

气泡的影响:存在于管路中,系统压力不稳定,实验结果有偏差;存在于单向阀中,易造成液体回流,流量不准确,甚至是不吸液;存在于检测器中,出现鬼峰,影响检测准确性。

所以做液相对流动相的气泡和杂质要求比较严格。