数控车床旋转装置(数控车床旋转刀架)

海潮机械 2023-02-13 16:20 编辑:admin 66阅读

一、数控车床旋转刀架

①刀架电机三相反相或缺相将刀架电机线中两条互调或检查外部供电

②系统的正转控制信号TL+无输出用万用表量系统出线端,量度+24V 和TL+两触点,同时手动换刀,看这两点的输出电压是否有+24V,若电压不存在,则为系统故障,需送厂维修或更换相关IC 元器件

③系统的正转控制信号TL +输出正常,但控制信号这一回路存在断路或元器件损坏检查正转控制信号线是否断路,检查这一回路各触点接触是否良好;检查直流继电器或交流接触器是否损坏

④刀架电机无电源供给检查刀架电机电源供给回路是否存在断路,各触点是否接触良好,强电电气元器件是否有损坏;检查熔断器是否熔断

⑤上拉电阻未接入将刀位输入信号接上2K 上拉电阻,若不接此电阻,刀架在宏观上表现为不转,实际上的动作为先进行正转后立即反转,使刀架看似不动

⑥机械卡死通过手摇使刀架转动,通过松紧程度判断是否卡死,若是,则需拆开刀架,调整机械,加入润滑液

⑦反锁时间过长造成的机械卡死在机械上放松刀架,然后通过系统参数调节刀架反锁时间

⑧刀架电机损坏拆开刀架电机,转动刀架,看电机是否转动,若不转动,再确定线路没问题时,更换刀架电机 ⑨刀架电机进水造成电机短路烘干电机,加装防护,做好绝缘措施

二、数控车床刀架的常见问题刀台定位误差?

刀架故障情况初步判断方法   1 听 接到维修要求时,应仔细聆听操作工反映的现象,对产生疑问的地方,应询问清楚,以便排除人为因素造成的问题。 现场聆听刀架运转声音,以便观察是否存在异常噪声。   2 看 1)看刀架运转过程是否正常。 2)观察被加工零件的精度以及零件表面切屑痕迹,以便判断刀架是否锁紧,重复定位是否良好。   3 转 对有的故障的刀架,不要急于拆卸,可用手工方式转动刀架。对于四工位刀架,其蜗杆端部都有一个6mm内六角孔,先拆除段该处一颗密封螺钉,便可以用六角扳手或螺钉旋具转动蜗杆,使刀架进行转位、锁紧。   刀架常见故障发生原因及排除方法   电动机故障   1)三相电源线相序接反。排除方法:立即切断电源,调整三相电源相序。 2)电压过低。排除方法:待电源电压正常后再使用或增加一只稳电压一提供稳压电源。 3)电动机损坏。排除方法:更换电动机。   刀架不转或卡死   1)弹簧断裂。排除方法:更换弹簧,注意两对销子不要弄混。 2)离合器的导销断裂。排除方法:更换导销,注意离合器与螺杆连接的柱销孔的位置。 3)主轴弯曲或断裂。排除方法:更换主轴,更换方式要参照相应刀架型号的主轴说明而定,不可随意改动主轴尺寸,否则将严重影响刀架的使用寿命。 4)外端齿盘处的导销断裂。排除方法:更换导销,注意外端齿盘、螺母、上刀体的位置关系。 5)刀架转位,但刀架转过多个刀位,且不能固定于任意刀位处。排除方法:检测霍尔元件静态参数和动态参数,若参数不正常则更换元件。更换CPU板和位置倍板。   刀架锁不紧   1)发信盘位置没对正。排除方法:拆开刀架的顶盖,旋动并调整发信盘位置,使刀架的霍尔元件对准磁钢,使刀位停在准确位置。 2)系统反锁时间不够长。排除方法:调整系统反锁时间参数即可(新刀架反锁时间t=1.2s即可)。 3)机械锁紧机构故障。排除方法:拆开刀架,调整机械,并检查定位销是否折断。   刀架精度不准   1)刀架锁不紧。排除方法:延长刀架锁紧时间。 2)断齿处有垃圾。排除方法:将刀架拆开,清除垃圾,清洗各零件,旋转部分加清洁黄油,端齿部分加注洁净机油。 3)上刀体压力模部位受压变形使齿轮齿合不良。排除方法:更换上刀体。 4)刀架连转不停或刀架在某个刀位不停。排除方法:检查发信盘接线是否有短路或开路现象。 5)霍尔元件与磁钢高度位置不准。排除方法:调整霍尔元件与磁钢的相对位置。   刀架故障实例分析   数控车换刀一般的过程是:换刀电机接到换刀信号后,通过蜗轮蜗杆减速带动刀架旋转,由霍尔元件发出刀位信号,数控系统再利用这个信号与目标值进行比较以判断刀具是否到位。刀换到位后,电机反转缩紧刀架。   故障1:一台六刀位数控车床,换刀时所有刀位都找不到,刀架旋转数周后停止,并且数控系统显示换刀报警:换刀超时或没有信号输入。   故障分析:对于该故障,仍可以排除机械故障,归咎于电气故障所致。产生该故障的电气原因有以下几种: ①磁性元件脱落; ②六个霍尔元件同时全部损坏; ③霍尔元件的供电和信号线路开路导致无电压信号输出。其中以第三种原因可能性最大。因此找来电路图,利用万用表对霍尔元件的电气线路的供电线路进行检查。结果发现:刀架检测线路端子排上的24V供电电压为0V,其它线路均正常。以该线为线索沿线查找,发现从电气柜引出的24V线头脱落,接上后仍无反应。由此判断应该是该线断线造成故障。   解决办法:利用同规格导线替代断线后,故障排除。   故障2:一台四刀位数控车床,发生一号刀位找不到,其它刀位能正常换刀的故障现象。   故障分析:由于只有一号刀找不到刀位,可以排除机械传动方面的问题,确定是电气方面的故障。可能是该刀位的霍尔元件及其周围线路出现问题,导致该刀位信号不能输送给PLC。对照电路图利用万用表检查后发现:1号刀位霍尔元件的24V供电正常,GND线路为正常,T1信号线正常。因此可以断定是霍尔元件损坏导致该刀位信号不能发出。   解决办法:更换新的霍尔元件后故障排除,一号刀正常找到。   故障3:一台配有FANUC-0imate系统大连机床厂的六刀位车床,选刀正常但是当所选刀位到位之后不能正常锁紧。系统报警:换刀超时。   故障分析:刀架选刀正常,正转正常,就是不能反向锁紧。说明蜗轮蜗杆传动正常,初步定为电气线路问题。在机床刀架控制电气原理图上,发现刀具反向锁紧到位信号是由一个位置开关来控制发出的,是不是该开关即周围线路存在问题呢?为了确认这个故障原因,打开刀架的顶盖和侧盖,利用万用表参照电路图检查线路,发现线路未有开路和短路,通过用手按动刀架反向锁紧位置开关,观察梯形图显示有信号输入,至此排除电气线路问题。推断可能是挡块运动不到位,位置微动开关未动作。于是重新换刀一次来观察一下,结果发现:果然挡块未运动到位。于是把挡块螺栓拧紧,试换刀一次正常。再换一次刀,原故障又出现了,同时发现蜗杆端的轴套打滑并且爬升现象。难道是它造成了电机反转锁紧时位置开关的挡块不到位,于是把该轴套进行了轴向定位处理,将刀架顶盖装好。结果刀架锁紧正常了。

三、数控机床刀具夹紧后不能松开的原因是什么?

故障原因:松锁刀的弹簧压力过紧。 

故障排除法:调节松锁刀弹簧上的螺母使其最大载荷不超过额定数值。 主轴是加工中心机床一大核心部件,加工表面精度绝大部分都和主轴有关,所以主轴的质量很关健。由于使用调速电机,数控机床主轴箱结构比较简单,容易出现故障的部位是主轴内部的刀具自动夹紧机构、自动调速装置等。为保证在工作中或停电时刀夹不会自行松脱,立式加工中心机厂,刀具自动夹紧机构采用弹簧夹紧。

四、数控车床刀架的电机发热怎么解决?

原因及解决方法如下

(1)若为热管性能不良或风扇电动机故障,则应检查数控车床风扇的电压和配线并加以修改;检查风扇同金属网是否接触,是否重新安装;检查风扇电动机故障,更换风扇电动机。

(2)用负载仪检查、或测电动机电枢电流是否超过额定值,若是超载运行,则应重新检查切削条件和刀具,减小负载力矩,改善使用条件。

(3)绕组绝缘不良、线圈内部短路或线路中有断线时,则应卧式数控车床检查电动机,以及电动机和伺服装置之间的接线,清扫换向器周围尖埃和油污,甚至更换电动机。

五、华为剃须刀刀头拆解?

首先将剃须刀顶盖打开分离,使用小刷子刷掉刀身体与顶盖之间的碎屑。

使用小刷子将刀身电机部分的胡渣碎屑清流干净。 按住刀头中间卡扣将刀头在刀架护罩里面顶出,将刀架护罩分开后,用小刷子对刀架护罩进行清理。

将滤网和刀头与支架分离,从滤网中取出刀头,分别对滤网,刀头使用小刷进行清理。

所有的部件清理完成后,按拆解时相反的顺序分别将各个部件装回去。

最后将顶盖部分与剃刀的主体部分盖好即可。